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廣西玉柴:精益制造創(chuàng)效益 智慧錘煉競爭力

  2012年,發(fā)動機市場持續(xù)低迷,但智慧的玉柴人卻在不景氣中持續(xù)提升內(nèi)力,發(fā)動機市場占有率上升3個百分點,實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。原因幾何?從精益制造的角度來解析能否給讀者一個滿意的答案?

  玉柴股份公司總經(jīng)理吳其偉說,雖然2012年發(fā)動機市場形勢持續(xù)低迷,但是玉柴發(fā)展得比同類企業(yè)更好,更加健康,其中一個主要原因就是精益制造項目已經(jīng)發(fā)揮了作用。

  2011年10月,玉柴股份公司精益制造項目正式啟動,旨在通過推行精益制造把玉柴打造成“全球最具競爭力的專業(yè)動力供應(yīng)商”,即在產(chǎn)品、市場、營銷、服務(wù)、成本等各方面具有強大綜合實力的專業(yè)動力企業(yè)。

  2012年10月,玉柴集團公司精益制造項目正式啟動,選取了南車玉柴公司、玉柴動力公司、廣西華原公司等三家子公司作為精益制造的試點單位,希望在這三家子公司試點成功的基礎(chǔ)上,逐步延伸覆蓋到各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、子公司以及產(chǎn)業(yè)鏈,從而打造集團公司精益產(chǎn)業(yè)的平臺,構(gòu)建玉柴特色的精益運營體系。

  精益制造創(chuàng)效益

  2012年4月,玉柴股份公司召開精益一期總結(jié)發(fā)表暨精益二期啟動大會,精益一期8個項目得到嘉獎:發(fā)動機一廠重機總裝效率提升項目獲得了特等獎,鑄造廠新鑄車間熔化/制芯/造型項目獲得一等獎,發(fā)動機二廠車機部裝物流效率提升項目、冷加工廠機加工6M機體效率提升項目獲得二等獎,生產(chǎn)部TPM設(shè)備項目等其余4個項目獲得三等獎,獎勵金額分別為5~10萬元不等。

  截至2012年年底,玉柴股份公司精益二期的16個項目順利結(jié)項,全部完成預定目標并取得了顯著成果:玉柴股份公司精益管理體系初步構(gòu)建,樣板線質(zhì)量提升幅度在28%以上,效率提升幅度在27%以上,成本下降幅度在30%以上,設(shè)備故障率平均下降幅度達29%等。

  玉柴動力公司總裝效率提升項目制定了人均小時產(chǎn)量、產(chǎn)能指標提升20%的目標。通過整改、增加設(shè)備,改善工裝工具,優(yōu)化布局,梳理物流,拆解、重排作業(yè),管理流失,再測定線體平衡,項目人均小時產(chǎn)量提升了14.92%,產(chǎn)能指標提升了16.9%。

  南車玉柴公司的中速機標準作業(yè)項目瓶頸工序所耗時間由326分變?yōu)?76分,缸套安裝工序組裝效率預計提升18.2%。而調(diào)速器效率提升項目經(jīng)過調(diào)整加工工藝,使調(diào)頭車、精車外圓加工效率提升了310%。

  廣西華原公司效率改善提升項目通過優(yōu)化工藝布局,壓縮了生產(chǎn)現(xiàn)場在制品庫存量,使在制品同比下降13.92%。

  典型案例顯成效

  玉柴在推行精益制造的過程中,不但為企業(yè)積蓄了發(fā)展后勁,同時還創(chuàng)造了效益,為企業(yè)的持續(xù)健康經(jīng)營提供了保障,這其中很多典型案例更具體地反映出來。

  典型案例一:班組高效協(xié)同,筑牢精益根基

  各單位的班組管理獨具特色,但如果“各自為政”,即使個體再強,整體也是一盤散沙。為此,玉柴股份公司在11個試點班組取得優(yōu)異成績的基礎(chǔ)上,將精益項目班組數(shù)量拓展至104個,參與的班組成員達1700人,逐漸格局了一套有助于高效協(xié)同各班組力量的項目管理機制。項目組制定了精益班組項目導圖,明確了實現(xiàn)目標的一系列對策和活動標準,使各單位的班組管理既能保持各自的特點,又能達到協(xié)調(diào)一致的基本要求。項目組依靠協(xié)同高效的“百團大戰(zhàn)”,如期完成了各項目標。在反省會中發(fā)現(xiàn)問題3000多個,改善了2180個;完成在崗培訓2500多次;在小團體改善活動中,發(fā)動機一廠的班組設(shè)備質(zhì)量故障率由4.02%下降到0.29%,發(fā)動機二廠的作業(yè)時間改善率提升了12%,在保安全、提質(zhì)量、降成本和增效益等方面取得了豐碩成果。

  典型案例二:實現(xiàn)一個流生產(chǎn),物流改善成本直降20多萬元

  如果說鐵水是鑄件的血和肉,那么砂芯就是鑄件的筋和骨。鑄造廠缸蓋制芯物流改善項目通過物流、現(xiàn)場作業(yè)、可視化看板管理等三大方面進行了“傷筋動骨”的改善,提高了砂芯質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低了成本,改善了整個生產(chǎn)流程。

  項目組通過全員查找過程浪費,進行現(xiàn)狀改善分析,對員工有價值的建議進行獎勵;通過量化找出現(xiàn)場損失:砂芯庫存多,員工把時間耗費在尋找、搬運等不增值的動作上;砂芯流轉(zhuǎn)周期長達48小時。

  項目組同時確定了三大影響因素:一是沒有形成一個流生產(chǎn),工序間需進行儲備;二是員工的生產(chǎn)效率不一致;三是砂芯庫存過多。

  針對這三大因素,項目開始推行射芯、修芯、鉆孔、組芯、浸涂、烘烤一個流作業(yè);推行在線組芯一條龍作業(yè),避免重復勞動,實現(xiàn)動作單一化、標準化;推行砂芯庫存目視化管理,合理安排生產(chǎn)。在推行改善的過程中,項目組運用了大量改善工具,如意大利面條圖、作業(yè)動作(要素)分析、定點攝影、價值流程圖、工藝流程分析圖、標準作業(yè)指導書SOP等。

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  2012年底,鑄造廠缸蓋車間制芯工段最終實現(xiàn)了目標——砂芯庫存數(shù)量從484車降低到280車,砂芯流轉(zhuǎn)周期從48小時縮短到32小時,兩個指標的達成率分別為136%和166%。一個生產(chǎn)周期減少庫存積壓87萬元,直接減少砂芯車和降廢成本23萬元。

  典型案例三:排氣管免費“燒水”,每年降低成本27萬元

  玉柴動力公司在兩缸發(fā)動機的試機臺架排氣管上安裝了雙通小水箱,利用臺架排氣管“燒水”供給試機用,使進水溫度快速達到試機工藝要求,縮短柴油機性能調(diào)試前的磨合等候時間,提高兩缸發(fā)動機試機效率10%,降低平均油耗0.8kg/臺。

  為提高試機效率,玉柴動力公司對試機全程進行把脈,針對性能調(diào)試前柴油機磨合時間過長的問題追根溯源。工藝要求試機性能調(diào)試的進水溫度必須控制在65%℃~85℃,并利用調(diào)節(jié)器自行調(diào)節(jié)使試機進水保持在這個幅度的恒溫狀態(tài)。

  通過技改后,柴油機為了達到技術(shù)要求的水溫而延長的磨合時間大幅縮短,尤其是第一臺由原來的3600秒縮短到1200秒,第二臺以后每臺提效600秒。以11個臺架每天生產(chǎn)130臺兩缸發(fā)動機來計算,每天節(jié)約試機工時27小時,減少柴油損耗104kg,全年降低成本27萬元。

  持續(xù)改進是精髓

  每一件事情,每一個流程,每一道工序都沒有十全十美的,都有持續(xù)改進的空間,只有持續(xù)改善才能不斷進步,用智慧循序漸進地錘煉企業(yè)競爭力。

  時至今日,隨著玉柴股份公司精益制造一期項目、二期項目的順利推進,玉柴股份公司所取得的持續(xù)進步為企業(yè)創(chuàng)造了良好效益,并潛移默化地影響和改變著員工的思維方式和行動準則。

  玉柴股份公司總經(jīng)濟師王煒表示,精益為玉柴人注入了“持續(xù)改進”的無窮動力,為玉柴人找到了一條在外部市場疲軟之時,重塑競爭力的“內(nèi)涵增長”之路。

  2013年,玉柴將持續(xù)推進精益制造,優(yōu)化、鞏固、推廣精益成果,全力打造精益體系。其中,玉柴股份公司2013年重點實施的“供應(yīng)商協(xié)同改善”將選擇有代表性的供應(yīng)商,從全價值鏈的角度,共同審視和消除不增值的作業(yè),實現(xiàn)玉柴與供應(yīng)商“QCD”水平的同步提升。

來源:新華網(wǎng) 作者:吳小康 梅昌富
文章關(guān)鍵詞: 玉柴 發(fā)動機 精益制造
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